汽车缸套裂(报警时没有及时查明原因,导致主机所有缸套均发生裂纹的故障案例)
来自:知晓新闻网 | 2025年02月07日
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为什么主机5缸扫气箱高温报警并自动降速会导致主机所有缸缸套均发生裂纹?
......
主机5缸扫气箱高温报警并自动降速时,没有及时查明原因,就将警报复位,导致主机所有缸缸套均发生裂纹的故障案例
......

(001-028)缸套---G089气缸套损坏-缸套穴蚀-P1161-6114发动机漏水大修
故障现象:
某轮是20世纪90年代末
在大连造船新建造的好望角型船舶,
载重吨149135t
主机型号为B&W6S70MC
大连船用柴油机厂制造,
六缸机功率14300kW
额定转速85r/min
2005年7月,
该轮航行期间,
主机所有缸缸套均发生程度不一的裂纹,
经过安排临时修理维持航行,
并紧急订购备件陆续供船,
至9月底,
所有缸缸套换新。
......

(001-028)缸套---G089气缸套损坏-缸套穴蚀穿孔-P050-NTA855康明斯发动机中修
故障处理过程:
7月16日,
该轮71航次从南非到荷兰的航行途中,
23:57主机5*缸扫气箱高温报警,
主机自动降速,
值班轮机员立即现场触摸
各缸扫气箱道门温度,
感觉无明显异常,
以为是温度传感器故障,
遂将该警报复位后,
主机开始自动加速程序。
...
17日00:11,
当主机自动加速到71r/min时,
忽听一声爆响,
同时空冷器冷却水低压报警、
主机缸套水低压报警、
缸套水备用泵自动启动,
透平发出一声喘振,
主机后部透平附近有黑烟,
并有嗤嗤的漏气声,
主机再一次自动降速。
...
值班轮机员立即通知轮机长和大管轮,
同时通知驾驶台停车。
轮机长和大管轮下机舱
检查至5*缸后部时,
发现大量水从缸套部位流出,
水被气流吹成水雾,
此时由于惯性,
主机还没有完全停下来,
尚看不清具体的破漏处,
船上判断为缸套的冷却水套产生裂纹,
待主机转速进一步下降、气流减小后,
发现冷却水套有一道约10mm宽、
自上而下的贯通裂纹,
水从裂纹处流出。
再进一步检查:
发现5*缸缸套在透平侧自缸套上沿开始,
有大约1000mm长纵向裂纹,
在纵向裂纹的两侧有三道横向裂纹。
进一步检查其他缸情况,
均有不同程度的裂纹。
...
公司接到船上报告后,
紧急安排在拉斯帕尔马斯港
更换了5*缸套,
同时紧急订购其他缸备件
并计划在荷兰、比利时供船。
7月30日,
该轮先后抵达鹿特丹和安特卫普两港,
由于时间原因(缸套备件没有现货),
只好在第一港安排
METALOCK服务工程师上船,
对已裂纹的
1#、2#、3#、4、6#主机缸套
进行临时修理。
...
9月11日,
该轮抵阿姆斯特丹港,
公司紧急定购4只缸套备件供船,
另一只仍在韩国加工,
计划安排在加拿大供船。
同时安排修理机舱天车,
指导船员用10吨葫芦换新1#、3#缸套,
因船期原因,
无法完成全部缸套换新。
...
9月18日开航,
航行期间将主机转速控制
在70r/min左右,
工况基本正常,
期间公司进行了24h全程跟踪。
29日,
该轮抵加拿大七岛港。
公司紧急安排剩余1只缸套
以及天车备件供船,
在当地完成了剩下3只损坏缸套的更换。
至此,
该轮主机缸套裂纹故障得到最终解决,
完全恢复了主机的正常工况。
...
(2)分析与处理
①技术分析
局部热疲劳是此次裂纹的直接原因。
柴油机工作中,
气缸套在燃烧压力、
内外温差、
气缸盖螺栓预紧力的作用下,
产生机械应力和热应力。
分类如下:
a.高频机械应力:
由于周期性变化的气体压力,
缸套承受高频机械应力;
...
b.高频热应力:
随着周期性气体温度的变化,
缸套承受高频热应力;
...
c.低频热应力:
随着柴油机使用中的起停,
缸套承受低频热应力。
...
MANB&W是一个成熟型机械制造厂。
已生产出千台同样类型的主机,
从设计和材料使用上,
不会不考虑机械应力,
高频热应力和低频热应力。
为了排除这些应力的可能,
故障发生后,
我们查阅了大量技术资料,
并通过定量的计算,
已经证明不是上述三种应力产生的裂纹。
...
基于以上受力分析,
船用气缸套大多采用耐热、
耐磨合金铸铁,
为了提高耐磨、耐蚀、耐热等性能,
加入了硅、磷、硼、锰、铬、钼等元素。
为了耐磨,
缸套内侧采用松孔镀铬。
为了磨合,
进行磷化处理,
内表面波纹加工、粗珩油纹。
缸套上部做出凸肩,
用气缸盖螺栓将缸盖、
缸套凸肩和缸体紧固在一起。
缸套只有上部固定,
下部可以因受热自由膨胀。
缸套上部受到燃气高温、
高压作用以及气缸盖螺栓紧固力的作用。
当前船舶所使用的柴油机。
全部为高增压。
长冲程或超长冲程柴油机,
缸套上部因组成燃烧室,
所受到的热负荷和机械负荷很大。
为了减少缸套上部的机械应力和热应力。
降低缸套上部的温度,
把缸套上部的凸肩做厚、做高,
并在凸肩中钻孔冷却。
钻孔是倾斜的,
孔与缸套内表面的距离
既要保证活塞环工作区
有足够的低温以利润滑,
又要防止温度过低
因燃烧重油产生较重的腐蚀。
...
仔细观察分析裂纹种类与分布,
其具有一定的规律性,
即裂纹都在同一个方向
且大约同一个位置出现,
且位于缸套的前左和右后位置,
并呈对角分布。
...
该型主机设计为两油头。
裂纹的位置则正好
被对面油头油嘴所指向。
并沿缸套顶部径向和缸套内壁纵向发展,
裂纹在不断地发展,
其速度较快。
损坏的5#缸套顶部凸缘裂纹沿径向贯穿,
所有裂纹都是从缸沿直角处开始
然后向纵深发展。
...
根据以上规律,
可以基本得出结论,
即缸套的裂纹源于缸套局部热疲劳,
而缸套的局部热疲劳是
燃油长期喷溅燃烧
产生的局部高温的结果。
...
产生局部热疲劳,
必须有两个条件,
热源和冷却,
这就需要检查油头的雾化和缸套的冷却。
根据裂纹规律,
可以确定的是同时
在相同位置产生的局部热疲劳和烧蚀
是因为燃油喷在上面的结果。
...
推测的具体过程是:
由于油头雾化不良,
产生油雾和油滴,
油滴穿透压缩空气,
飞溅到缸壁和缸盖。
产生局部过热。
...
通过现场的油头雾化试验,
6个缸的油头喷射角度相同,
油滴飞溅到缸头和缸壁的位置相同,
所以6个缸都有不同程度的裂纹。
...
对此,
在船轮机长曾做过如下试验,
即将油头装在备用缸头上,
用油头试压泵(使用轻油)
在常压下
(不考虑实际汽缸内的压缩空气的阻力)
进行泵压试验,
发现燃油直接喷在斜向对面的缸头圆弧
和缸头下沿,
位置正好与缸套裂纹的位置基本吻合。
正常情况下燃油经油嘴喷射后
会受到汽缸内压缩空气的阻力
和气流的扰动
不会直接喷在缸套和缸头上的,
但是非正常情况下的不正常喷射
就会发生上述情况。
产生燃油喷溅则与燃油质量、
油头本身状况及油头安装位置有关。
...
1.燃油的质量
在鹿特丹和安特卫普两港检查裂纹时,
发现4*缸缸沿壁上有大量的
未燃烧的重油,
其他缸有厚而坚硬的积炭,
在缸套裂纹处则非常明显。
其原理是如果燃油比重、
杂质和其他有害成分多的话,
就会使油头雾化不好,
工作失常,
而且细小的燃油颗粒
带着燃油形成油柱,
不但不能雾化,
而且由于其比重大
会穿透压缩空气的阻力
(38~40MPa油头启发压力
与汽缸内压缩空气压力60~85MPa之比)
到达缸套上沿在那里附着、燃烧。
...
另外,
由于燃油杂质多,
不但影响雾化还容易堵塞油嘴喷孔,
检查中发现油嘴上有坚硬的积炭
在喷孔周围堆起,
用榔头才能敲下。
由于在油嘴喷孔周围堆起的坚硬的积炭
改变了喷孔的方向,
使燃油喷在缸头上再折射到缸套上,
其方向也与缸套裂纹的位置相吻合。
燃油喷在缸头上造成
缸头产生波浪形烧蚀,
个别油嘴喷孔堵塞,
使缸头冲刷烧蚀成沟槽。
...
2.油头的工况
由于油头各部件的磨损造成漏泄
也会在油头喷孔周围产生坚硬的积炭,
从而改变喷孔的方向。
同时也会造成启阀压力低,
雾化不好使燃油喷在缸头上,
进而导致与燃油质量问题相同的结果。
经查,
目前船上的备用油头状态不好,
在试验中发现启阀压力一般都能达到,
但关闭时有燃油拖尾现象,
关闭时不干净利索。
...
3.油头的安装位置
油头安装位置有偏差,
同时会产生上述的情况
进而导致相同的结果。
主机4*缸壁残存油垢和缸头背面烧蚀,
也说明油头的安装问题。
而油头安装的位置偏差则
与制造时的工艺及人员的操作有关。
有些船员在安装油头时,
加过铜垫,
而这是不允许的,
加过铜垫后,
油头位置提高,
更接近缸头,
如果雾化质量不好,
更加容易将燃油滴流到缸头和缸壁上,
出现过热源。
...
②管理分析
船员日常操作、保养、检查不到位,
发生故障后的应对、处理失当,
加之船岸信息沟通不力,
致使故障扩大,损失加剧。
......

(001-028)缸套---G089气缸套损坏-缸套穴蚀穿孔-P184-康明斯发动机中修
故障原因分析:
该轮此次故障,
造成6个缸缸套全损的巨大经济损失
同时也耽误了一定的船期。
冷静仔细地回顾和分析
我们处理过程的每一步,
我们认为,
如果检查及时,
处理得当,
该轮故障是可以避免的。
至少可以控制在局部。
...
首先,
该轮在南非进行了主机5*缸吊缸,
当时已经发现缸套已磨损3.23mm,
已超过最低极限2.8mm,
同时发现了三处裂纹。
但船上没有及时换新缸套
也没有汇报公司,
继续装复使用,
留下了故障的隐患。
...
此次是有前车之鉴的,
某公司曾有条船发现一个缸套裂纹漏水,
没有及时换新,
开航7天后,
结果又造成二个缸套裂纹,
最终致使船舶漂航。
...
其次,
7月16日23:57
当主机5缸扫气箱高温报警并自动降速时,
值班轮机员立即到现场触摸
各缸盘根箱道门温度,
并感觉无明显异常,
以为是温度传感器故障,
没有报告轮机长,
自行将该警报复位,
主机开始自动加速程序。
十几分钟后,
当主机自动加速到71r/min时,
发出一声爆响,
致使所有缸套裂损。
...
警报系统确实有误报警的可能,
但作为值班轮机员,
一定要对警报进行核实,
不能凭感觉凭经验,
事实证明报警并非误报,
因为即使警报报警,
扫气箱壁也不可能马上升温,
只是用手触摸外壁是不可能得以核实的。
...

缸套穴蚀穿孔---owY2FCbTD2QA2zxGXxgbIEeDiLABAk2GnfA2Cj_tplv-4q3nkbmfbv-fit_504_672
a.接船时汽缸油调整不当,
导致5*缸过度磨损
经查,
该轮刚刚接船第一个航次,
由于气缸油调整不当,
活塞令和缸套磨损严重,
一个月的时间,
活塞令被磨损1mm,
初期磨合不当,
为以后的管理增加了难度。
45000h5*缸套磨损3.23mm,
也与当初的磨合有关系。
...
b.船员在油头安装上存在错误做法,
容易产生过热源
有些轮机员在安装油头时加过铜垫,
这是不科学的,
因为加过铜垫后,
油头位置提高,
更接近缸头,
如果雾化质量不好,
更加容易将燃油滴流到缸头和缸壁上,
出现过热源。
...
c.没有做好扫气箱清洁,
导致多缸活塞令卡死
在该轮连续几年的营运中,
活塞令卡死现象时有发生。
本次机损吊缸,
4*缸第1#、2*两道令卡死,
在南非主机5吊缸时,
也发现活塞令卡死现象
第3,4道活塞令槽天地间隙达到0.59mm。
主要原因仍是扫气箱过脏所致。
......
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0818-喷油器有问题可能会观察到的多个故障现象
G089气缸套损坏的一部分故障原因及故障表现简单描述

G089气缸套损坏的一部分故障原因及故障表现简单描述
......
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者私信中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
......
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
......
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